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脱碳系统的浅析及改进
作者:管理员    发布于:2013-11-27 08:21:44    文字:【】【】【
  贫液泵设备流程简图增压泵采用恒油位润滑,其余各瓦采用压力油润滑。该泵将闪蒸槽内再生好的碱液(20K2CO3溶液)加压送至吸收塔中部和顶部,以循环吸收CO2气体。该泵油槽中有2台立式螺杆泵,一开一备,出口压力0.7MPa,后接一台油冷器,一台双联滤油器。博山给水设备不锈钢筒状滤心精度为0.25Lm,滤油器可在线切换,后设有自立式调节阀,经降温过滤后的润滑油压在此减压至0.18MPa,由润滑油总管分送至各润滑部位,总管上设有压力低联锁装置,当油压低于0.147MPa时启动备用泵,低于0.098MPa时,贫液泵跳车。
  故障原因自开车以来,脱碳贫液泵曾多次因润滑油系统压力低联锁跳车,造成很大损失。共同现象是油过滤器压差高,一小时内由0.025MPa升至报警值0.098MPa,造成润滑油总管压力低,引起辅助油泵启动,油泵出口安全阀起跳,油压大幅度波动,触及油压低联锁跳车。曾怀疑设备运行时间长,油中有杂质、比较脏。但对油箱进行多次较为彻底的置换过滤以后,仍不能有效降低过滤器压差以及切换清洗的次数。同时出现的现象还有各轴瓦温度偏高。为查清原因,对油质取样分析,发现在油过滤器压差较高时所取样品呈碱性,有黄褐色结晶,主要成分为K2CO3、KHCO3、V5+.这说明贫液泵在运行中有一定量碱液进入油系统,经过油冷器降温后部分碱结晶,较大颗粒堵塞滤网,引起压差上升,漏过滤网的结晶碱随润滑油到了各润滑点,劣化了润滑,导致轴瓦温度升高。  
  涡轮机、主泵的机械密封和轴承箱,连接槽滴漏孔小,在轴承箱和泵壳下部之间组成一连接槽,容积约为10L,底部有一<15mm通孔,机封水从孔排出,当密封水漏量大时,博山多级离心泵则连接槽滴漏孔排水不及时,造成连接槽内水慢慢积涨至轴承,使得因某种原因泄漏出的碱液融入水中,沿着轴润滑油箱体上的轴承护圈间隙由密封板内孔进入油系统。密封水压力低密封水压力低,则加入溶液泵机封的水量过小,不能起到密封的作用,泄漏出来的碱液进入连接槽中,在低温下结晶并将滴漏孔堵塞,碱液在连接槽中淤积上升,后从轴承护圈和轴承箱的间隙中流入轴承箱,污染了整个油系统,并结晶堵塞滤网。改进之后,贫液泵油系统一直运行正常,未再发生过类似的事故,收到了令人满意的效果。两大主流化肥产品受入世冲击近远期表现不同据有关人士介绍,入世后我国化肥行业氮肥、磷肥两种主流产品近期、远期压力不同,对氮肥近期影响不大,困难主要表现在远期;对磷肥的直接冲击2002年就将显现。氮肥工业2002年配额量是113Mt,相对于现在全国的30Mt的产量而言,影响较小。但可能对沿海地区有一定影响。对磷肥工业来说,国产高浓度磷复肥的产量约为410Mt,国内需求也就610710Mt,而2002年磷铵关税配额5167Mt,比2001年实际进口量几乎翻了一番,如果按配额全部进来的话,总量将达10Mt,市场将严重供大于求.
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