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抽油泵固定阀球佳跳动高度的确定
作者:管理员    发布于:2018-01-29 09:01:30    文字:【】【】【

  石油钻采工艺抽油泵固定阀球佳跳动高度的确定吴刚1李隽2许晶2吴俊霞2韩永2安淑凯2(1.华北油田公司采油工艺研究院,河北任丘062552 2华北油田公司第四采油厂,河北廊坊065007)对泵效影响因素进行分析,发现了气蚀效应对泵效的影响。通过计算重新确定了固定阀球佳跳动高度,其移动距离由传统的45mm降低为12mm减少了原油中的溶解气逸出和气蚀的影响,解决了阀球运动距离较大导致阀来不及关闭、原油漏失率大的问题。现场应用中改进泵的固定阀罩后,油井平均泵效提高了18,证明固定阀球跳动高度改为12mm后能有效提高油井泵效。

  3:A 4乍者简介:吴刚,1965年生u1989年毕业于大庆石油学院石油地质专业,2001年获石油大学油气田开发专业硕士学位,现为采油工艺研抽油泵是有杆泵采油系统的三大设备之一,泵效是衡量油田开发水平和管理水平的重要指标。华北油田第四采油厂有采油井561口,开井428口,全部采用有杆泵采油方式。2005年初对全厂泵效进行统计,平均泵效376,其中泵径为38mm油井102口,泵效只有25通过分析这部分井日产液量低,功图显示供液不足。但统计数据显示平均动液面为1283m平均沉没度超过200 m从理论上分析,当从固定阀座开始向上液体的高度达到7 m时,就能克服流体进泵的沿程阻力损失,达到100的泵效,而实际上却并非如此。笔者从影响泵效的因素入手,找到造成这种现象的原因。

  1影响泵效的因素影响泵效的因素有很多,如冲程损失、泵漏等。

  一般认为对于一特定油井在泵况正常的情况下,泵效主要受气体和固定阀关闭迟缓的影响。

  11气体影响游离气:抽油井深井泵筒内压力常会低于原油饱和压力,抽汲时气液两相同时进泵,气体占据部分泵筒的容积而使泵效降低。

  溶解气:活塞上行,油、气、水三相进泵过程中会产生ABC等3个低压区。导致原油中的溶解气在此进行分离,终会在B C区形成2个低压区,使气体能够充分和原油分离。

  A丨义溶解气影响下抽油泵工作示意图以京288井为例,分析气体对泵效的影响。在油藏条件下,其原油的溶解油气比为45标m/m,泵径1=44 mm冲程=40m冲次n=50次/mn原油含水为70,泵效为45.2005年1月测得泵的沉没度为435m泵效为45.泵挂深处流体的温度为72°C.当活塞上行时,进泵原油的体积V为进泵原油在泵的沉没度条件下能分离出的气体体积V标为根据克拉伯龙方程知,V标在泵腔的气体体积为V腔=6VT/泵压T MPat为标准状况下的温度,0 V为标准状况下的体积,rn;泵压为泵在沉没条件下的外部压力,MPa t为泵在沉没条件下的外部温度,°c;V腔为泵在沉没条件下溶解气的体积,m.气腔所占的大体积为Q 1785n2,1即假设流体全部充满泵腔、原油的气体全部从原油中逸出,只能占据整个泵腔体积的1785. 12固定阀关闭迟缓下行时,泵腔内体积变小,压力升高,固定阀关闭,游动阀打开排液。如果由于某种原因(如固定阀球跳动高度过大)固定阀关闭不及时,泵内部分液体将漏失,造成泵效偏低。

  根据现场统计数据,因固定阀来不及关闭对泵效造成的影响只有12.与气体的影响合计占据泵腔体积的30.分析发现,泵腔内还有25左右的有效空间被原油气蚀效应产生的油泡所占据。

  13泵腔内原油的气蚀效应原油在抽油泵的沉没条件下,因高压和相对较高的温度以及原油本身成分的复杂性,一旦压力突然下降,导致原油发生强烈的气蚀作用,由原来条件下的液相转化为气相,气蚀产物(CH4等)占据泵腔内大量的有效空间。随着井深的增加,气蚀效应随之明显加强。

  气蚀产物与逸出溶解气的区别是,原油气蚀产物指原油成分中,沸点在一定范围的烃类在油井条件下处于过饱和状态,一旦压力变小,这些烃类立即成雾状占领低压区,形成油雾。这些形成油雾的烃类分子之间的吸引力较大,一般是多个烃类分子成团状结构结合在一起。

  逸出溶解气指含气原油在压力变小时,碳链长度较小的烃类挣脱长链烃类分子的束缚,进入低压空间,一般成单个分子态存在。

  根据以上分析知道,对一口特定的油井,若泵下的深度一定时,溶解气的逸出率、原油中可气蚀的成分中气蚀率、因阀来不及关闭而造成的漏失率是影响泵效的主要因素。通过对抽油泵的工艺结构分析,减小三者的值,提高抽油泵的泵效,要从泵的固2固定阀佳跳动高度的确定从现有阀罩的结构看,固定阀球心移动的距离为45mm阀球运动的距离较大,必然造成2方面不利影响:(1)上行时为原油中的溶解气逸出和气蚀的效果加强提供了有利条件;(2)下行时导致因阀球来不及关闭而造成的原油漏失率Q增大。

  分析认为,球移动后形成的小过流面积和固定阀座的横截面积相等时,固定阀球心移动的距离是佳的。

  设中P点到球心(O的距离为L则存在如下关系由于固定阀球坐于固定阀罩上时,球心在过P点的垂直截面上,那么从O到O的距离为X则X+212 =238",那么X=1L25mm考虑加工上的问题,X取12mm根据以上计算结果,将抽油泵固定阀罩进行改进,跳动高度由45 mm降为12mm现场应用后取得了明显效果。

  3现场应用m动液面1087m泵效32,小于全厂平均泵效37.6,日产气850m,气液比95m功图反映供液差。2005年7月14日检泵时换小一级泵,下改进的固定阀罩,开井后日产液量由83上升到138t泵效由328上升到6L5,功图显示充满度明显变好,见定阀罩上去解决!心Acadc京254增产效果明显,究竟是改进固定阀罩的效果还是另有原因需要进一步确定。由于是第1口试验井,为了对工艺有正确的评价,对施工过程进行追踪,发现该井在下改进的固定阀罩的同时,还有过w,5-措施前示功图一措施后示功阁冲程/m京254井措施前后示功图埋油层约10m查阅该井生产井史,发现在2002年10月检泵时也冲过砂,且冲砂井段与2005年7月类似,为1384 58~1409.16m但冲砂后初期产量稍有增加,由87升至9. 6t不到1个月就降至69t说明冲砂对该井影响不大,液量增加主要是改进固定阀罩的效果。

  在京254成功的基础上,选择京265―1井试验。该井泵深1228m动液面1200m泵效165,远小于全厂平均泵效(37. 6)日产气519m,气液比118m/t2005年10月8日该井下改进的固定阀罩后生产情况发生了极大的变化,日产液量由3 8升至145t日增液107t泵效由16.5升至551,提高386个百分点。

  表1改进的固定阀罩应用效果统计措施前措施后累计增液/t累计增油/t泵效提高/井号日产液/td1日产油/td1泵效/日产液/td1日产油/td1泵效

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