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龙潭水电厂球阀密封环操作系统改造
作者:管理员    发布于:2017-06-28 09:00:57    文字:【】【】【

  龙潭水电厂球阀密封环操作系统改造钟静,王斯腾(江西龙潭水电实业有限公司,江西赣州341208)化。改为利用钢管高压水操作,改变了球阀用油状况,减缓其乳化,取得良好效用。

  ①收穑日期:2⑴3―04― 199:钟试静((跑)男工滓a江嫌愚晋桃有限公司理攀Served,h邮//ww.cn 1存在的问题龙潭水电厂机组进水口设置了300球形阀,该球阀止漏环(分为工作和检修密封)采用活塞式液压操作机构,止漏环完全依靠油压压紧封水。

  两液压腔之间、液压腔与钢管压力水之间均只有两道橡皮条密封,在运行过程中钢管压力水会经过油封渗漏至止漏环回油腔,沿回油管排至球阀漏油箱,成为加速球阀用油乳化的主要原因,而且对球阀接力器、油泵、液压阀等的运行不利,会加快设备的内部锈蚀。

  针对此现象,曾采取了一些措施,主要有:1.1设废油桶,收集止漏环排油,但由于排油量多,废油处理较难,倒了浪费,回收成本高,抽回回油箱,则失去了废油箱的意义,故此措施不能解决问题。1.关阀运行,即在完成止漏环操作(开或关)后关闭其供、排油阀(115、116阀,设计状态为常开)以减少水的渗漏时间,从而减少油内渗入的水量。这样就增加了运行人员的工作量,降低了自动化水平,延长开机时间,并且由于压力油的泄漏,止漏环两腔压差逐渐减小,投入的止漏环会自行退出,球阀漏水量增大,甚至出现蜗壳建压现象。因此,此项措施只是暂时之策,解决不了根本问题。只有对球阀油路系统及有关结构进行有效的技术改造,才能从根本上解决问题,消除隐患。

  2改造设计思路根据存在的问题,有2种改进思路可供选择:2.1直接将115、116阀改成电动阀,其它设备和装置不作更改,实现自动操作,缩短操作时间。但同1.所述,并未从根源上解决问题,隐患仍然存在。止漏环回油仍然不能泵回球阀回油箱,同样存在废油难处理的问题。

  2.2对整个管路系统作彻底的改造,将止漏环操作系统与球阀接力器操作系统隔离、独立,选择其它的压力能源和操作介质供止漏环操作。这是好方法,可避免球阀作油不断被钢管压力水污染和劣化,彻底解决问题,这也是改造的关键所在。

  3方案选择及设计3.1操作压力计算与选择:~2.5Mpa之间变化,分别计算钢管水压Pi在大和小时止漏环所需的小操作压力P如所示。

  如入钢水中h既浪费油污染水质M境恤础法直接用电动动(磁)三通球阀控制加止漏环操作压力F作用面积S:止漏环关闭液压腔内圆半径,取R4 006.5mm2根据作用力平衡的原理,P1S1=PS,由F=PS,F1 >F1时,止漏环被推动,也就是说,当钢管水压为2. 0Mpa)时,外界操作压力大于2.14Mpa(或1.71Mpa),止漏环可完全关闭,这与实际试验结果相吻合。二者的关系如的a线所示。

  3.2操作介质选择止漏环及其液压腔内壁均为不锈钢材料或铺焊不锈钢,因此止漏环操作可选用水和油两种介质。3.2.1选用油用介质油作为操作介质时,能对止漏环起到较好的润滑作用,管路及设备的运行环境相对更好。且油的粘度较大,液压性能更稳定,泄漏量更小,同时高压油泵较易选择。但油内仍然会混入水份,容易劣化,需经常对油进行处理或更换,从而增加运行成本;而油会渗3.2.2选用水作介质与油相比,选用水更经济,且解决了油的劣化和油渗入水中污染水质、浪费油等关键问题,更能达到技改目的,彻底消除隐患。但此种方法对水质的要求较高,因系统管路较小,容易被粘附在管内壁的污垢堵塞,增加维护检修工作量,选择系统设备时要求更高,提高了技改成本。考虑到介质的压力要求,如果能直接利用钢管压力水,不另设增压或储压装置,则选用水作介质明显优于用油的效果,因为用油时必须设一增压储压装置,控制系统复杂且不经济。

  如的b线所示,钢管压力始终大于止漏环必须的操作压力(至少0.36Mpa以上)也就是说,钢管压力水永远能满足止漏环的操作要求,不必增压,可直接引用。而且,止漏环操作压力随钢管水压减小而减小,非常有利于止漏环橡皮条的运行。故该厂直接选用钢管压力水作为操作介质。

  b线实际操作压力as取保TFm刀止漏环操作压力与水压关系图止漏环操作水源取至压力钢管,经水过滤器过滤后供止漏环操作用。

  3.3.2自动化元件选择原设计采用电磁配压油阀进行自动控制,通过电磁配压油阀的换向控制止漏环的开、关。由于操作介质改用水,原电磁配压油阀不适用,须重新选择对水具有较好适应性的自动化元件。有两种选择方则Q=通的不锈钢液压阀,利用原电磁配压油控制其方向,从而控制止漏环的开、关。

  经过技术经济比较,选用高压电磁配压水阀。

  3.3.3管路选择(也可省略)a.管道内径d选择V*管段计算流速,m/s.由于止漏环操作一次(开或关)需用时间约为2s,由知,止漏环关闭时,行程大需用的介质量为多,约为:-介质总量-止漏环动作全行程,实测L=一般按经验数值选择V考虑压力较高,为减小管路振动,流速V应偏小,选取V=3.0m/s,则:=2(51DP)的配压油管接至新选用的不锈钢液压操作水阀,通过操作51DP控制液压水阀的运动方向,从而实现止漏环的自动操作。原系统(115、116阀)与增设的管路(115G、116G)并联,作为备用系统,仅在水压系统检修时投入使用。

  由于检修止漏环很少进行操作,其出口阀门(117、118阀)常闭,止漏环须手动操作,技改后保持不变。

  止漏环操作电气控制回路不作改变,控制方式也不变。

  改进后的液压系统如所示。设备操作位置和操作方式见表1. 4改造效果在详细论证及试验的基础上,该厂于20⑴年11月实施了以上改造。改造前每年球阀实际用油3.3吨乳化(在115、116阀关阀状态下),改造后至今油质良好,节约了财力、人九同时保证了机组安全、稳定运行,达到了改造的预期目的。

  设备编号设备名称及作用操作位置操作方式阀检修止漏环进、出口阀常闭。操作时打开手动阀工作止漏环进。出口油阀常闭。操作时打开手动液压操作进、出口油阀常开。检修时关闭手动工作止漏环电磁配压油阀常开。检修时关闭手动止漏环电磁配压油阀落下。开止漏环时抬起自动、手动液压操作阀工作止漏环配压水阀由51EP控制自动

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