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丙烯泵平衡管断裂分析
作者:管理员    发布于:2016-05-20 13:57:42    文字:【】【】【

  1事故概况2001年3月24日晚8时许塑料厂丙烯泵平衡管断裂,致使大量丙烯外泄,因发现及时,虽未酿成更大的事故,但给安全生产带来了隐患。平衡管及主管规格如所示,3是失效管件的原始形貌,断裂处为平衡管与主管连接的焊缝热影响区。

  2事故分析2.1材质化学成分分析对管件取样化学分析,结果如下表1,试样分析结果与20标准相符,材质化学成分符合20钢标准。

  2.2扫描电镜断口观察低倍光学观察发现,出料管断口形貌呈现锯齿状和剪切平面,未发现明显的腐蚀源和断裂起始源,进料管断口大部分已被磨损,无法观察整个断口的全貌,但在局部区域发现有台阶状断面形貌,为此,进行了扫描电镜断口观察。观察结果如下:腐蚀科学与防护技术试样分析值微量22.1出料管断口断口约1/3面积的部位为脆性解理断口()断面呈现树枝状方向性,朝向管束内部。约2/3面积的产中位为塑性韧窝断口()是典型的塑性断裂形貌。在脆性断面上发现多处二次裂纹,二次裂纹没有方向性,但局部区域表现出一定的方向性,从形貌看,这些二次裂纹是在脆性断裂过程中形成的。

  22.2进料管断口由于断口大部分被磨损,主要观察未被磨损的台阶状部位。是该部位的宏观形貌,可以清楚地看到管外壁约0.8mm的台阶,这是裂纹的起源部位。是中的局部放大,可以看到呈方向性的台阶环管内壁断裂区的分界线,在管外壁是纵向的裂纹发展区,在距外管壁约0.8mm以内是快速断裂区,由于快速断裂造成了该区域内出现了二次裂纹(的右下角)是紧靠外壁的疲劳纹,疲劳纹因磨损变得不太清晰,这是疲劳裂纹起源处。、10是裂纹发展区的疲劳纹,呈轮胎状和海滩状。这些现象表明:平衡管断裂是由于循环应力的作用,在管外壁产生了疲劳裂纹,当疲劳裂纹发展到0. 8mm深时,由于循环应力强度超过了材料的断裂强度极限,致使平衡管的快速断裂。

  增刊雷林海等:丙烯泵平衡管断裂分析3断裂原因分析根据上述观察,可以认为:a进料管在长期的循环应力作用下(循环应力主要来源于机泵的震动和管线内物料的震动)在进料管管外壁产生了疲劳裂纹;平衡管与主管焊接部位因为焊热影响的作用,在焊缝热影响区材料的力学性能发生了劣化(主要是脆性增加、韧性降低、晶粒粗大平衡管自重和各种震动在平衡管接管处产生应力集中;几种因素的共同作用,在焊缝热影响区产生了疲劳裂纹,疲劳裂纹扩展到约0.8mm时,循环应力强度超过了材料的断裂强度极限,出现了快速开裂,在进料管开裂后,由于高速气流冲出,不仅使进料管断口磨损,还致使出料管受到瞬间的冲击力而快速开裂,出料管断口出现1/3的脆性区和2/3的韧性区表明:由于受到超过材料强度极限的冲击力,出料管发生瞬间断裂。

  4结论及建议88)的要求。

  2由于进料管与主管的焊接热影响区部位受到长期的循环应力作用,热影响区材料力学性能下降,在进料管外壁形成疲劳裂纹,疲劳裂纹发展到约0.8mm深度时发生快速开裂,造成平衡管断裂。

  3机泵震动是造成断裂的主要因素;断裂还与焊接热影响区材料脆性增加有关;该部位也是自重和各种应力的集中部位。

  4建议::减站机泵的震动,如调节叶轮和轴的动平衡;改善管线结构,避免平衡管部位的应力集中和物料冲击震动,如增加支撑和固定杆;。改进焊接工艺,焊后缓慢冷却,减少材料热影响区的性能劣化;可以适当增加管壁厚度以增加强度。

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