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滑板阀Z-517卡阀原因分析及改造
作者:管理员    发布于:2016-03-19 11:12:16    文字:【】【】【

  板阀Z-517卡阀原因分析及改造薛正伟(洛阳77化聚丙烯有限责任公司471012)的主要原因。通过对工艺流程的改造,保证了象置稳定运行1流程简介造粒车间负责接收从聚合车间送来的聚丙烯粉料,根据用户的不同需要,按配方添加一定比例的稳定剂,在造粒机中经过混合、熔融、挤压、过滤等工序,后由水下切割机切成聚丙烯颗粒,经脱水、十燥、筛选等设备,合格的粒料通过采样箱―中间料仓TK504―滑板阀Z-517―旋转阀Z-513―风机吹送经三通阀Z-522进人成品料仓TK-505.进料过程中,中间料仓TK-504内有料位检测音叉,当料位达到这一高度时,发出信号使造粒机联锁停车。

  在切换料仓时,若滑板阀Z-517发生故障,将造成TK-504料位高报警联锁停车,对装置的安、稳、长生产构成很大威胁。

  2原因分析从以往停车的现象来看,阀体卡死是造成停车的主要原因,长时间的运行,阀芯受到磨损,粒料会卡人缝隙中造成阻力增大,就容易出现上述情况。

  3采取对策改造后流程见图丨从n以看出,改造后有三处变化:3.1TK-504设定弱报警。假设造粒机高生产负荷9t/h,则从Z-517关闭到吹扫lmin后Z-522切换,Z-517打丌多需要2min,则Z-517L面TK504存料为0.3t,而TK -504高报警停机时料位为其容积(2.2m3)的80,BP丨。76m3,停机时TK-504存料量为0.881.也就是说,当存料从0.3t升至0.88t时,造成联锁停车,这段时间为3.8min,根据需要弱报警容积为高报警的80,即从Z-517故障至弱报警时间为2.7min当Z-5I7发生故障时,现场处理有2.7min的时间,若仍然打不开,则发出信号。

  此弱报警设置的目的是为了防止TK-5M料位高报警引发造粒机停车。

  3.2现采样箱的挡板切换为手动,为达到自动/手动切换方式,在挡板上安装516,直通与旁路切换的条件如下:TK-504料位高时,使用Z-516旁504料位低时,使用Z-516直通。Z-516A动切换至旁路后,为检修Z-517方便,Z-516打至f-动方式,待Z -517修复后,Z-516尹动切换至自动方式,则Z-516自动回到直通位置(TK-504料位低)3.3旁路管线原管线管径均为¢315,若管抒大于出口连接时,采样n需扩径,下端连接需要焊接。

  改造后的采样箱中挡板起到了三通的作用,气TK -504料位达到弱报聱时,挡板实现切换,即Z -516走旁路,使粒料不经过TK-504,直接进人Z-513,避免TK-504料位高报引起造粒机停乍。当Z -517处于故障状态,检修时把Z-516打手动。

  4改造效果通过运行表明改造效果显著:①避免现场粒料走旁路,减少了废料的产生,降低了生产成本。②减少了计划外停车,提高了造粒机的生产周期。③改造后两条线路各成系统,使维修Z-517更加方便。

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