螺旋板换热器在粗苯生产中的设计
对粗苯冷凝冷却部分分析得知,冷凝冷却器的使用不合理、冷却效率低表现在以下方面:
(1)粗苯冷却器的换热面积仅需70m2,而粗苯冷却器实际面积330m2,实际面积大于所需的换热面积。
(2)粗苯冷凝冷却博山清水泵器进出口的冷却水的温升较低(现场测量冷却器进出口低温水温度差相差1℃左右)。粗苯与低温水换热过程中水相走惯成,油相走壳程。
分析其原因,可能是由于粗苯工段处于半负荷生产状态粗苯流量小,再加上冷却器内折流板外缘距壳体内壁的距离较大(一般为3~5mm),造成粗苯在冷却器内流动过程中无法通过折流板,而直接从折流板底部的缝隙处通过,故实际使用的换热面积远小于换热器的实际面积,严重影响了粗苯冷却器的冷却效果。
(3)冷却后粗苯温度高造成塔顶回流量大,脱苯塔顶温度不宜控制,增加脱苯塔负荷。
另外,冷却后粗苯温度高还使储存粗苯设备存在安全隐患,并且挥发出来的粗苯气体污染环境,这也是影响粗苯产量的原因之一。
根据粗苯冷凝冷却器存在的主要问题,选择两台70m2的螺旋板换热器加在原粗苯冷凝冷却器后,与原设备串联使用。